孤東油田80%左右的油井均采用金屬篩管防砂工藝技術。金屬篩管防砂在出砂嚴重的油井容易形成卡管柱現象,給作業造成很大的困難,嚴重時甚至造成油井報廢。而水平井由于造斜段的影響,作業時提解卡、套銑、倒扣等打撈工藝措施更難實現。
據統計,由于此項作業拔斷濾砂管造成油井上大修甚至報廢的井數累計達20多次,造成極大的經濟損失。
如何開展一種防砂施工容易、有效期長,又易拔出或處理的防砂工藝,成為工藝技術人員急切解決的難題。
“拔濾既然這樣艱難,我們就順其自然,轉‘拔’為‘鉆’!”工藝所防砂室主任嚴錦根說。
工藝所技術人員在翻閱了大量資料后,找到了可以治理油井“砂患”的方法——可鉆濾砂管技術。該技術的核心是將濾砂管防砂管柱的本體、濾砂器等均設計為成可鉆銑的材料,以解決后處理問題。經過研究攻關,2009年6月完成了本體材料合成,并開展了室內可鉆性試驗,經過鉆銑、抗拉、抗壓、抗彎等一系列實驗,各項指標均可達到作為可鉆濾砂管的要求。2009年8月研制成功,并將其與本體材料組合粘結在一起,形成了初步的可鉆型濾砂管。
GOGD6井因出砂嚴重,被迫停井。工藝所技術人員對該井進行現場可鉆性試驗,將濾砂管4米下入井底,加壓1.2兆帕,以每分鐘50轉的參數實施鉆切破壞,用時1小時20分鐘鉆完,鉆速達到每小時3米,達到了可鉆性的要求。
今年11月,對GO2-19-43井應用可鉆濾砂管技術施工后,多次取樣分析,產出液含砂均小于0.01%,砂粒粒徑小于0.09毫米,同時日增液33立方米,動液面上升305米,增油效果顯著,日增油15噸。截止目前,該項技術已先后在采油廠應用14井次,開井10口,成功率100%,日提液313噸,日增油30噸,累計增油2600噸,取得了良好的防砂增油效果。