大牛地氣田采用新技術優(yōu)化注醇量降本增效
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[時間:2011-01-04 中國石化新聞網 關注度:0]
摘要: 目前大牛地氣田主要采用高壓集輸工藝進行生產,但受各種因素的影響容易生成水合物堵塞氣井,影響正常生產。我們主要采用了注甲醇解防堵的技術手段為氣井解堵,此項技術雖然比較成熟,但一直存在注醇量難以控制的問題。注醇量過大,增加生產成本,不利于精...
目前大牛地氣田主要采用高壓集輸工藝進行生產,但受各種因素的影響容易生成水合物堵塞氣井,影響正常生產。我們主要采用了注甲醇解防堵的技術手段為氣井解堵,此項技術雖然比較成熟,但一直存在注醇量難以控制的問題。注醇量過大,增加生產成本,不利于精細管理,甚至有可能污染環(huán)境;注醇量過小,又難以起到有效的解防堵作用。隨著氣田精細化管理的深入推進以及減少采氣成本的需要,2010年第一采氣廠引進了美國斯倫貝榭Schlumberger公司開發(fā)PIPESIM氣井節(jié)點分析軟件,此軟件可以依據(jù)氣井各項參數(shù)對氣井生產情況進行模擬預測,如氣井是否生成水合物以及水合物形成的位置等,技術人員以此來指導注醇,不僅可以明確注醇手段,較快達到解防堵目的,而且可以精確注醇量,對于提高氣井生產時率,節(jié)約注醇成本,同時減少大量注醇對環(huán)境的污染,均起到了較好的作用。
采氣廠相關技術人員利用PIPESIM軟件對全廠700余口氣井進行建模,對氣井合理注醇量進行模擬,與實際對比發(fā)現(xiàn)97%的氣井存在軟件模擬注醇量大于實際注醇量的問題。為解決此問題,技術人員根據(jù)大牛地氣田的實際情況,擬合了軟件使用的修正值,然后對氣井進行了注醇量模擬。通過對歷年注醇量控制較好的集氣站進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出,當壓力下降1MPa時,污水含醇量應降低5.63%,通過科學合理的數(shù)據(jù)管理調整注醇量,相對于以往的憑經驗調整注醇量是一個巨大的進步。通過開展此項工作,2010年下半年我廠單井日均注醇量與去年同期相比下降11L,半年即可節(jié)約甲醇1540立方米,減少污水處理5051立方米,可節(jié)約污水處理費用23.6萬元;減少甲醇外購277.2噸,節(jié)約費用66.2萬元,兩項合計產生經濟效益89.8萬元,有效降低了日常生產成本。