遼河油田曙光采油廠505號中心站仿佛一葉小舟鑲嵌在葦海深處。3年前,這座擁有68口超稠油井的采油站可是一個耗能大戶,每年電費達到536.22萬元。到2010年,同樣是這座采油站,開井數增加至76口,年電費卻縮減至305.84萬元。200余萬元的電費是怎樣省下來的?
8月15日,記者來到遼河油田曙光采油廠505號中心站。集團公司技能專家柳轉陽說,505號中心站所管轄的油井,原油黏度高達16萬毫帕秒,是伊拉克等中東地區原油黏度的3200倍,稠得像磚塊。采用傳統的電加熱降黏,耗電量居高不下。兩難選擇面前,心存不甘的小伙子們開始了技術攻關,為降電耗尋找出路。
技改之前,505號中心站完全是按照井上摻稀油、井筒注蒸汽、井下電加熱這一串“規定動作”降黏開采。經過2008年、2009年近百口井的摸索實踐,技術人員將井上摻稀油成功改為井下摻稀油,這就意味著,井下電加熱的使命可以由井下摻稀油來替代。實踐證明,這一“自選動作”完全可行。2008年以前,505號中心站有電加熱井14口,每口井每天耗電達800千瓦時,改為井下摻稀油后,該站14口井每天即可節電1萬多千瓦時。
告別電加熱,貴比黃金的稀油用量會不會增加?“此前采用井下電加熱時,也需要摻稀油,只不過這個過程是在井上進行,現在讓這個環節從井上走向井下,從低溫走向高溫。通俗地說,以前降黏,上的是‘井下電加熱+地面摻稀油’雙保險,現在完全由地下摻稀油來承擔。”柳轉陽解釋說。
遼河油田技術能手周楊海告訴記者,摻稀油替代電加熱,這一做法目前在曙光采油廠采油作業五區的98口電加熱井上全面推廣。推廣井下摻稀油后,作業區2008年至今年上半年累計節省電費365萬元。
終結了電加熱,節電一大塊。而變頻器的使用,也讓中心站嘗到了節電的甜頭。在杜84-39-37井場,記者見到了這個近乎一人高的變頻器。“如果要調低抽油機‘叩頭’頻率,只需將右邊的第二個按鈕輕輕一撥,電機轉速變小了,耗電量自然就降下來了。”柳轉陽向記者一邊演示一邊解釋。
有些油井產量不穩,需要經常調整抽油機頻率,以便確保最佳用電負荷。以前調整一次油井沖次,一般需要5個采油工干上大半天,勞動強度大,工人辛苦不說,還很難精準到位。引進變頻器后,不但有效地解決了抽油機“大馬拉小車”的難題,而且也大大降低了抽油機的耗電量。
近年來,采油作業五區505號中心站通過實施加熱爐改造、引進變頻器等多項技改措施,最大限度地降低能源消耗。2010年,這個中心站被集團公司授予節能節水先進基層單位稱號。如今,505號中心站已經成為遼河油田的節能示范站。